珲春创一实业有限公司

 
国家知识产权局信息显示,佛山市全裕印刷有限公司取得一项名为“一种自动堆叠的印刷机下料装置”的专利,授权公告号CN 223619881 U,申请日期为2025年1月。专利摘要显示,本实用新型公开了一种自动堆叠的印刷机下料装置,属于印刷技术领域,包括有工作台和印刷机,所述印刷机放置在工作台上,所述印刷机两侧设置有进口和出口,所述工作台顶端在靠近出口的边缘安装有滑轨,所述滑轨上滑动有滑板,所述滑板侧面螺纹贯穿有螺杆,所述螺杆端部安装有伺服电机,所述滑板侧面安装有推条,所述工作台旁放置有支撑座,所述支撑座内安装有气缸,所述气缸内部的活塞杆活动贯穿支撑座连接有堆叠箱,所述堆叠箱一侧设置有开口,通过上述方式,实现印刷品的下料堆叠。天眼查资料显示,佛山市全裕印刷有限公司,成立于2012年,位于佛山市,是一
查看 >>2026-04-17
国家知识产权局信息显示,昆山奇昕合利电子科技有限公司取得一项名为“一种自动下料的测试机”的专利,授权公告号CN 223591941 U,申请日期为2024年12月。专利摘要显示,本实用新型涉及测试下料技术领域,公开了一种自动下料的测试机,包括底板,所述底板的顶端固定连接有多个支撑杆,多个所述支撑杆的顶端固定连接有箱体,所述箱体的后侧固定连接有容纳盘,所述容纳盘的内部固定连接有电机,所述电机的驱动端固定连接有衔接板,所述衔接板的前端固定连接有两个衔接柱,所述容纳盘的内部转动连接有转动盘,所述转动盘的外部开设有多个弧形槽,所述转动盘的前端固定连接有转动柱,所述转动柱外部固定连接有定量板。本实用新型中,通过衔接柱在弧形槽的内部继而使定量板进行运动,使上料孔进入产品进行移动到定量板上开设的收纳槽内,
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自动真空灌胶机
在工业自动化与智能制造不断深化的背景下,自动真空灌胶机作为集真空技术、精密供胶、智能控制于一体的高端设备,正以其高效率、高稳定性与卓越密封性能,成为新能源、汽车电子、医疗设备等领域的核心装备。其通过真空脱泡与精准灌注的协同作用,不仅解决了传统灌胶工艺中气泡、空洞等缺陷问题,更以模块化设计与智能化操作,满足复杂工况下的多样化需求。一、机械原理:真空脱泡与高精度灌注的协同自动真空灌胶机的核心在于其多模块协同运作的机械架构,其工作流程可分为“真空脱泡→供胶计量→灌注密封”三个阶段:1.真空脱泡系统设备内置大抽速真空泵(≥200L/min),通过负压环境(≤-0.098MPa)对工件与胶水进行深度脱泡处理。真空状态下,胶水中的空气被抽出,形成均匀的流体状态,确保灌封后无气泡残留。工件放置于真空腔内,
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国家知识产权局信息显示,佛山市全裕印刷有限公司取得一项名为“一种自动堆叠的印刷机下料装置”的专利,授权公告号CN 223619881 U,申请日期为2025年1月。专利摘要显示,本实用新型公开了一种自动堆叠的印刷机下料装置,属于印刷技术领域,包括有工作台和印刷机,所述印刷机放置在工作台上,所述印刷机两侧设置有进口和出口,所述工作台顶端在靠近出口的边缘安装有滑轨,所述滑轨上滑动有滑板,所述滑板侧面螺纹贯穿有螺杆,所述螺杆端部安装有伺服电机,所述滑板侧面安装有推条,所述工作台旁放置有支撑座,所述支撑座内安装有气缸,所述气缸内部的活塞杆活动贯穿支撑座连接有堆叠箱,所述堆叠箱一侧设置有开口,通过上述方式,实现印刷品的下料堆叠。天眼查资料显示,佛山市全裕印刷有限公司,成立于2012年,位于佛山市,是一
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国家知识产权局信息显示,昆山奇昕合利电子科技有限公司取得一项名为“一种自动下料的测试机”的专利,授权公告号CN 223591941 U,申请日期为2024年12月。专利摘要显示,本实用新型涉及测试下料技术领域,公开了一种自动下料的测试机,包括底板,所述底板的顶端固定连接有多个支撑杆,多个所述支撑杆的顶端固定连接有箱体,所述箱体的后侧固定连接有容纳盘,所述容纳盘的内部固定连接有电机,所述电机的驱动端固定连接有衔接板,所述衔接板的前端固定连接有两个衔接柱,所述容纳盘的内部转动连接有转动盘,所述转动盘的外部开设有多个弧形槽,所述转动盘的前端固定连接有转动柱,所述转动柱外部固定连接有定量板。本实用新型中,通过衔接柱在弧形槽的内部继而使定量板进行运动,使上料孔进入产品进行移动到定量板上开设的收纳槽内,
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近日,港机船舶维修公司历时10个月协同攻坚,成功自主研制出钢丝绳自动下料设备,大幅提升了钢丝绳加工的效率与精度,彻底破解了传统制作工艺效率、精度不易把控和存在一定危险性的痛点和难点。为研发出高效、安全的专用截取装置,公司组建跨部门研发团队,汇聚机械、电气、工艺等多专业力量。研发过程中,团队坚持资源优化整合,优先利用闲置旧电机、减速箱、切割机等设备,经修复加工完成装置结构框架与驱动、切割装置制造,累计节省研发费用1.1万元。同时,通过PLC变频器控制技术与数字化、智能化的深度融合,成功突破了加工精度要求高、各工序联动控制复杂等关键技术瓶颈。实测数据见证技术突破。Φ28×10米规格属具绳单根加工耗时从167秒大幅缩短至80秒,误差从±10厘米优化至±2毫米,精准达到工艺标准。设备采用触摸屏一键式
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